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论稀硝生产中贵重金属催化剂的高效利用

时间:2021-12-20 15:21:05 浏览量:

摘要:本文从温度、压力等方面分析了稀硝生产中贵重金属铂催化剂消耗较高的原因,并提出了改进措施,为优化生产成本、节能降耗提出个人见解。

关键词:稀硝;贵重金属催化剂;改进;措施 

前言

中国神马集团尼龙化工公司硝酸装置,是采用美国Weatherly公司专利技术,年产稀硝3.3万吨,浓度为65%,主要供己二酸装置作氧化剂。在实际生产中,发现铂耗较高,本文从氨和空气的反应条件入手,分析了铂耗偏高的原因,并提出了降低铂耗的一些措施。该装置采用的是铂/铑/钯合金催化剂,比例为Pt/Rh/Pd=90/5/5,其优点是氨的氧化率高、寿命长、操作方便、可以回收利用和再生,缺点是铂金属较贵重,同时受到储量和生产地区限制。因此,为了降低铂耗和生产成本,采取必要的技改措施,成为我们探索的必由之路。

问题的提出及分析

2.1  铂的催化氧化机理概述

催化反应过程:氨和氧分子从气相扩散到铂表面的外扩散过程;氨和氧分子被铂表面活性吸附过程;在铂表面进行化学反应;生成的NO和H2O从铂催化剂表面解析并扩散到气相中。

反应机理:铂催化剂吸附氧的能力极强,在其表面吸附的O2中,原子与原子间的共价键被破坏;同时铂催化剂表面吸附氨分子,然后与氨分子中的氮及氢结合;进行电子重排,生成NO和H2O(g);铂对NO和H2O(g)吸附能力较小,因此它们离开铂催化剂吸表面而进入气相中。

2.2  原因分析

2.2.1  高温

铂的平均损失量与氧化炉温度的关系如下图1所示:

1.铂网    2.铂铑网(含Rh 2%)   3.铂铑网(含Rh 10%)

图1  炉温和铂的损失量的关系

从图上很容易看出两种现象:含Rh%的铂损失最小;同一种铂网随着氧化炉温度的升高,铂网的损失量增加。

据有关资料介绍,纯铂网表面活性不是很高,为增加其活性和机械强度,工业上采用铂合金,可提高氧化率。在高温作用下,铂合金本身与氧化合,主要已挥发态的Pt O2形式存在,造成了网丝的物理腐蚀,因此铂网的温度越高,铂催化剂的损失越大。

2.2.2  高压

铂网在氨氧化反应高温条件下,会出现激烈的表面结构重排现象,网线外径明显增大,金属软化,结构松弛。因此,当氧化压力增加时,气速较大,冲击铂网表面带走铂金属微粒,造成铂损失。

2.2.3  反应气体杂质

NH3-AIR混合气由于过滤不净,存在机械杂质,在气流穿过铂网时,杂质撞击铂网表面,加之铂网表面在高温下松弛,很容易将铂表面撞击至“疲劳”并脱落下微铂粒;其次空气压缩机送出的空气中带有油脂,它可以使铂网在高温下发生脆化,机械强度降低;再者原料气体中夹带的H2S、C2H2等化学成分,可以使铂网中毒而失去活性,增加再生次数而导致铂耗增加。

2.2.4  频繁开停车

铂的催化作用适宜在温度、压力稳定的条件下,才能发挥最佳效果,如果频繁开停车,铂网在温度、压力忽高忽低的作用下,其强度、塑性、蠕变速度、韧性、疲劳强度等均发生无规则变化,加速铂损失,缩短铂网寿命。

2.2.5  铂网局部过热

当NH3-AIR混合气在铂网表面分布不均时,导致铂网表面温度高低不一,甚至造成局部过热而引起铂损失,在此情况下,铂网重量越大,铂损失就越大。

2.2.6  铂网本身原因

铂网在制造中,夹带杂质越多,铂损失就越大。如:铁的氧化物在铂表面上积累,在高温作用下容易促使氨分解,且它能与网丝结合,生成铁铂酸,降低铂网活性和机械强度,因此缩短了铂网的使用周期。

2.2.7  使用时间

按下式计算:

D≤ r /( M·△g)         或者A=1000×24/( a·b)

其中:D:使用期限

M:铂网的工作强度,单位为吨/日·克铂

     △g:每生产1吨100%硝酸的铂损失(克)

r:重量比原来减少量(取分数)

A:铂网的工作时间(小时)

a:铂网的需要量(克/氧化1吨氨)

b:铂网的能力,被氧化的氨的公斤数/克铂·日

当铂网达到使用期限,要及时更换或再生,达到报废条件时,要进行回收利用。

2.2.8  其它原因

铂网的支撑结构长期在高温下作用,使其变形而将网撕破,或者意外事故等,都会使铂网损失加大。

改进措施

(1)要控制压力超高和波动,使铂网在平稳压力下工作,同时控制好氨蒸发器中气氨压力和空气压缩机出口压力,严防超高和波动。

(2)温度控制上,要控制好NH3-AIR比值和氧化炉温度,防止炉温超高和较大波动。

(3) NH3-AIR混合气净化上,在生产中经常注意氨空过滤器、空气出(入)口过滤器的压差值,发现超高及时清洗或更换滤芯。

(4)对氧化炉封头局部改造,使NH3-AIR混合气在铂网上均匀分布,防止铂网局部过热。

(5)铂网使用至规定时间后,应立即更换或进行再生处理,当达到以下报废条件时,进行报废处理:铂网重量损失在10%左右;铂网的破损面积达1/3以上,无法修补时;使用时间达14000小时(583天)以上时。

(6)在购买铂网时,严格分析铂的纯度,控制铂中杂质含量;

(7)优化操作,防止意外事故发生导致铂网破裂。

改造效果

通过上述措施的改造,收到了良好效果,每吨硝稀铂耗降为0.27克,与以往相比,每年节约大量购买铂催化剂资金,同时减少了停车更换铂网的次数,极大地减少了生产成本,且在节能降耗方面也起一定的积极作用。

参考文献:

[1] 陈敏恒.化工原理.化学工业出版社.

[2] 陈五平.无机化工工艺学.化学工业出版社.

[3] 朱炳辰.化学反应工程.化学工业出版社.

[4] 裴文.高等有机化学.浙江大学出版社.

[4] 刁玉玮.化工设备机械基础.大连理工大学出版社.

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