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底带步进自动控制装置的电气设计(图)

时间:2022-03-04 15:13:09 浏览量:
【摘要】本文介绍了步进装置的电气系统构成及原理,以及对定量喂料机的步进功能实现自动控制与防止底带打滑的功能,达到保证贮料箱内有一定量物料的目的。

  【关键词】 自动步进、干扰、打滑

  1、概述

  定量喂料机是一种连续均匀地输送烟叶、烟丝等物料的装置,必须发挥它容积定量的作用,为后道工序的水分或温度提供流量保证。目前,制丝线是通过PLC对底带实现自动步进来完成的。对于整线设备可以,对于不在线的,要发挥喂料机的定量作用的个别设备(如对淘汰下来的定量喂料机加以利用在制丝线的原料预处理上)若采用PLC控制,则成本太高,得不偿失。本人通过实践,设计一种电路,用较低成本来完成PLC的功能,达到底带自动步进存料。现介绍如下与兄弟厂家共同探讨。

  2、系统工作原理及框图

  2.1 系统原理

  来料进入定量喂料机喂料箱,料箱通过箱体两侧的上下二对光电监测器(光电开关)把料位控制在一定范围内,当物料高于料位上限时,上限光电监测器(光电开关)的光源被挡住,光电监测器(光电开关)发出信号,通过控制电路的电平转换使底带步进。当物料低于料位下限时,下限光电监测器(光电开关)受光,光电监测器(光电开关)发出信号,通过电平转换,使底带步进停止,当上光电又被物料挡住后,底带下一周期自动步进又开始了。

  2.2 系统框图如下:


  3、系统电路图设计及调试

  3.1 电路

  图1为控制电路,图2为电源电路,图3为控制底带的继电器线图,电路图如下:

  3.2 电路调试

  上光电被物料挡住后,a点是高电位,即Ea↑→Eb→Ec↓→Ed↑→射极跟随连器T1动作→双向可控硅T2触发导通,由于它与底带继电器线圈并联,所以底带自动步进,为了排除上光电不受干扰影响,特别设置了电容C1,是保证上光电连续受到4秒的作用,光电管才动作,到下光电受光时,e点是低电位,即Ee↓→Ef↑→Ec↑→Ed↓→射极跟随器T1不动作→可控硅T2不触发导通→底带步进停止。



  图1


  底带继电器线圈控制线



  图2




  图3


  为了保证光电管在底带运行后也受光,又特别设置了电容C2,它可以保证底带在运行24秒后,下光电管受光,否则底带步进自动停止,用以防止底带打滑,具体过程如下:下光电管若不受光,e点将呈高电位,即Ee↑→Ef↓→Ec↓所以R3阻值需设较大一些,使C2充电,直到c点高电位,历时24秒,则这时Ec↑→Ed↓→射极跟随器T1不动作→可控硅T2截止→底带步进自动停止,以此增加了可靠性。

  4、结构与安装

  本电路元件多采用小型元件,电阻用1/8W或1/4W,电介用16V以下,T1、T2采用小型管等,这在一般场合使用已可满足要求,如果要加大驱动能力,只要加大T1及T2的耗散功率就即可,我们把整个装置装入10×6×3.5cm的塑料盒中,用小型接线端子引出接线,具有体积小,结构精细的特点。该电路在我厂制丝线利旧定量喂料机的改造上得以应用,运行可靠,维修也较方便。

  5、结束语

  PLC控制因其功能强大,是目前制丝线上采用的主要控制方式,但同时因其价格昂贵,所以适用于整线或某一较大系统的改造,对于局部设备,特别是个别利旧设备的电气改造,就需本着经济、节约的观点了。本人认为借助传统电路的设计思想,是对其的一种补充,是解决电控问题的一种有效手段,从而使PLC控制与传统电路相得益彰,这也是我们电气工作人员值得再继续探讨的问题。


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