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锡林热电厂#1锅炉结渣原因分析及处理

时间:2022-03-14 15:07:37 浏览量:

(内蒙古能源发电投资有限公司 锡林热电厂,内蒙古锡林浩特 026000)
摘 要: 文章介绍了锡林热电厂#1炉停炉检修检查发现结渣情况,从灰渣特性、运行操作 等方面分析了结渣的原因,并提出了调整预防措施。
关键词:褐煤;锅炉;结渣;危害;原因;预防
中图分类号:TK227.2  文献标识码:A  文章编号:1007—6921(2009)18—0090—02

结渣是锅炉运行中较普遍的现象,尤其是在当前燃用劣质煤较普遍的情况下,结渣的情况更 为突出,严重影响锅炉运行的安全性和经济性。本文将结合锡林热电厂的锅炉设计进行综合 分析。
1 设计概况

锡林热电厂#1炉是哈尔滨锅炉厂有限责任公司采用美国ABB-CE公司引进技术 设计制造的亚临界参数、一次中间再热、自然循环汽包炉。设计燃用煤种为褐煤。额定蒸发 量为1 007.85t/h机组额定电负荷300MW时。采用六台中速磨煤机直吹式制粉系统、四角切圆 燃烧、固态排渣方式。过热蒸汽温度采用二级喷水减温调节;再热蒸汽温度调节方式采用摆 动燃烧器调节,事故情况下可采用事故喷水减温。锅炉采用全钢结构构架、高强螺栓连接, 连接件接触面采用喷砂处理工艺,提高了连接结合面间的摩擦系数,锅炉为紧身封闭布置结 构。


2 锡林热电厂#1炉运行情况

2007年4月5日,168h试运结束投入试生产,到2008年5月运行一直相对 稳定,期间进行过二次D类检修,检查炉膛及受热面未发现有结渣现象。2008年5月19日并网 运行,6月中旬以来与#2炉相比较逐渐反映出以下问题:①捞渣机处灰渣少,电除尘器处灰多。②受热面管壁时有超温现象。③一二级减温水量较之前明显增加。④飞灰取样中,灰粒较粗、灰色较暗。⑤定期吹灰、电除尘器程控吹灰时间间隔缩短。⑥锅炉效率较之前有所下降。

针对上述问题,锡林热电厂召开了锅炉专业组会,经讨论、分析认为炉膛结焦结渣的可能性 很大,在机组运行中采取了相应的措施进行整改治理,但效果不明显。2008年10月8日,机 组停运进行 供热前期的D类检修,10月8日进入炉膛检查发现西墙水冷壁燃烧器喷口下部大面积结渣,立 即邀请公司工程院技术人员到厂分析结渣原因、指导整改方案的实施,并进行了一次风配平 试验、二次风调整试验、燃烧器摆角校正试验等。
3 结渣机理简要分析

根据理论各种煤的灰熔点一般在1 000~1 600 ℃之间,通常认为灰的 软化温度ST>1 350 ℃的煤称难熔煤,结渣的可能性较小;ST=1 200~1 350 ℃的煤称中 熔灰分煤;ST<1 200 ℃的煤称易熔灰分煤,锡林热电厂校核煤种ST为1 200 ℃(见下表) ,该煤种属于中熔灰分煤种。2009年,由于电煤市场变化较大,质次价高且进煤困难,来煤 偏离 设计和校核煤种,众所周知不同煤种成分间的相互作用,都会使煤灰的熔点及熔渣的粘度改 变。加之锡林热电厂运行调整和检修维护存在一些问题,造成#1炉结渣。


4 采取调整措施
4.1 控制过剩空气系数,防止缺氧燃烧

锡林热电厂锅炉正常运行过剩空气系数的调整主要根据烟气中的O2量值进行调整,一般维 持O2 量值为4%~6%,当氧量减小,为了避免缺氧燃烧产生还原性气氛,必须适当加大送风和一次 风量;当氧量偏大,过剩空气增多,炉膛温度降低,则适当减小风量。另外,根据飞灰可燃 物含量的大小可判断燃烧是否完全,一般飞灰可燃物小于2.5%。锡林热电厂曾调整过一二 次风量的配比。
4.2 合理配风

锅炉运行一段时间后由于缩孔的磨损,造成风速大小不一致,工程院技术人员对风速做了配 平调整,整组燃烧器配风采用均匀配置,从下至上依次均匀配风。一次风的调整,做到同一 层火嘴的风速基本相等,上下层风速差异不大,以能满足挥发分的燃烧及不堵一次风管为原 则,同时此风速必须保证煤粉气流和热烟气强烈混合。增大送风量:二次风速要求大于一次 风速,二次风速高才能使空气与煤粉充分混合。
4.3 坚持锅炉吹灰

针对#1炉这次结渣现象,锡林热电厂加强锅炉吹灰定期工作,根据表报发现受热面管壁温 度 升高,长、短吹轮流进行一次,有效清除受热面的结渣和积灰,防止受热面的结渣和积灰加 剧,降低管壁温度至合理范围。一旦发现结渣,更要增加吹灰次数。
4.4 调整好火焰中心位置,合理控制切圆大小

参照锅炉厂家说明书,保持炉膛负压、氧量,按时观察燃烧情况,发现火焰中心位位置变化 ,锅炉主操及时调整引、送风量;调整燃烧器摆角,合理控制切圆。
4.5 保持合适的炉膛热负荷

负荷变化时,尽量保持合理的风、粉比例,原则是既要保持燃烧稳定又要防止炉膛热负荷过 大造成结焦。为防止炉膛及对流受热面结渣,运行人员在变工况运行时要严密监视各参数, 禁止锅炉热负超限运行荷。
4.6 保持适中的煤粉细度

根据实际燃用煤种情况,将煤粉细度调整到合适范围内。我厂根据飞灰粒度曾多次调整过煤 粉细度,在厂家提供数据40%~60%的范围内调整磨煤机的出口分离器挡板和制粉系统的通风 量尽可能将煤粉细度调整到合适范围内。当燃煤变化,带负荷困难时,可通过改变一次风速 的方法来作为防止结渣和稳燃的辅助调节手段。煤粉细度的选择,应兼顾稳燃、炉膛及炉膛 出口受热面是否结渣、机械不完全燃烧损失、制粉出力及电耗等诸因素综合考虑。
4.7 控制煤质,合理配煤

锡林热电厂尽可能根据褐煤煤种组织燃料,力争实现神华、大唐煤矿供煤,不能满足时少量 进周边 煤矿的煤,以保持煤质相对稳定。在无法满足此条件时,则用汽车卸煤、斗轮机和叶轮给煤 机进行配煤,力争接近设计煤种要求,从而达到提高灰熔点,降低灰粘度的目的。
4.8 利用负荷骤降的方法

发现锅炉结渣结焦,锡林热电厂利用后夜低谷时段,采用负荷骤降的方法,大幅度降低锅炉 负荷,并保持最低负荷1~3h,可使炉膛温度降低,已结的焦渣将因受冷却而自行掉下。
4.9 加强锅炉的堵漏风工作

锡林热电厂非常重视锅炉漏风治理,发现漏风及时消除,运行中无法停运堵漏的采取带压堵 漏的方 法予以消除;利用机组停运检修机会多次进行风压试验,查找、封堵锅炉漏风部位。不仅可 以预防锅炉结焦结渣,还可以提高运行的经济性,降低机组能耗。
5 结束语

通过采取上述措施,锡林热电厂#1炉的结焦结渣得到了有效治理,通过一段时间运 行观 察,受热面管壁未有超温现象,稳定工况下通过看火孔查看燃烧情况良好、火焰中心未出现 偏离,锅炉效率较以前有所提高。但预防锅炉结焦结渣是一个复杂的系统工程,今后要加强 运行及维护工作,并且进行效果比较,遇有锅炉停运机会进行风速配平、炉内空气动力场试 验,以保证炉膛燃烧良好,防发生大面积结渣。
[参考文献]
[1] 重庆电力技工学校. 锅炉设备及运行[M]. 北京:水利电力出版社,1985.
[2] ZWLKOWSKIJ,袁均卢,张佩芳译.煤的燃烧理论与技术[M].上海:华东化工 学院出版社,1990.
[3] 范从振. 锅炉原理[M]. 北京:中国电力出版社,1998.
[4] 容銮恩. 300MW火力发电机组丛书:燃煤锅炉机组[M].北京:中国电力出版社 ,1998.
[5] 刘爱忠. 燃煤锅炉机组[M].北京:中国电力出版社,2003.[

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